矿业公司机动供应部关于下发研山铁矿7m

各子分公司:

现将研山铁矿7·#岩破旋回落空机内铜套烧蚀事变解析汇报转达各单元,各单元要布局员工用心进修,粗浅汲取事变训导、融会贯通,连系本单元理论景况,强化设立运行经管,避让相像事变再次产生。

附件:研山铁矿7·#岩破旋回落空机内铜套烧蚀事变解析汇报

研山铁矿

7·#岩破旋回落空机内铜套烧蚀

事变解析汇报

一、设立原形景况

1、设立劳动道理

机电策动程度轴回旋,程度轴小齿轮和偏疼套上的大齿轮的啮协助用策动偏疼套回旋。在偏疼套的推行为用下,动锥绕着内铜套做同向旋摆疏通,当给料时受外力影响动锥做反向悬摆疏通。受偏疼套的驱策,使得动锥和定锥之间的间隔产生周期性的变动,进而抵达落空物料的目标。

2、设立技艺参数

设立型号

KB63-89

入料口最敞启齿尺寸

mm

策画偏疼距

E24

额定功率

KW

衬板腔型

破岩型

额定电流

A

推举

入料性质

入料粒度:0-mm约50%;-mm30%;-mm约20%;入料湿度:最大含水5%。

动锥最大直径

mm

偏疼套转速

r/min

程度轴转速

r/min

3、设定掩护定值

关键运行参数设定掩护定值

参数称号

报警值

停机值

主机电功率KW

大于即是

大于即是

主机电转速r/min

小于即是

小于即是

主轴场所mm

下限40,上限

下限15,上限

回油温度℃

下限40,上限45

大于即是49

冷却风扇启动

回油温度抵达38.5℃时启动第一台风扇,回油温度抵达41.5℃时启动第二台风扇

供油流量L/min

内轮回小于即是

小于即是

外轮回小于即是

小于即是

供油压力bar

内轮回小于即是1.0

小于即是0.5

外轮回小于即是1.0

小于即是0.5

正压防尘压力mbar

下限60,上限

-

二、事变经历

年7月15日,8:30研山铁矿矿破功课区岗亭工发掘1#岩破KB63-89旋回落空机光滑油温赓续抬高到49℃报警泊车,泊车后技艺人员对温度传感器施行了磨练,落空机空载功率80kW无题目,不过在对光滑站磨练时,发掘回油滤网有少许铜屑,随后主管设立副总、公司主管科室、功课区等关系人员抵达现场,遵照排查景况解析,若接续运行下去也许会呈现铜套抱死的景况,为了避让事变张大化,9:30最先布局抢修劳动,经拆解磨练发掘内铜套呈现烧蚀,将其施行替换,于7月19日18:50最先投料,磨练完毕后落空机各项运行数据正常。

三、事变损失

本次事变构成直接经济损失56.6万元。个中,内铜套51.6万元,光滑油5万元。

四、事变性质

遵照《河钢团体矿业公司设立事变经管办法》([27号])中事变认定界限“设立直接损失花费10-万元”,断定这次事变属于较大设立事变,遵照设立事变认定统一单元统一台或同类别设立12个月内反复产生统一性质的设立事变,认定反复性设立事变。

五、事变起源解析

1、设立运行工况

7月7日16:00该旋回落空机衬板磨练完毕至15日8:00期间,给入料源粒度不均,存在片石、大块聚集供料的景况,期间岗亭工屡次履行起落动锥操纵来调度排矿口,运行功率频频摇动。弧线显示每卸一次料后设立空载约2-3分钟,空载功率在KW下列,带负荷功率呈现8次超KW,1次功率超KW,累计因大块构成架块蓬料3次。

希奇是在7月15日事变泊车后清料时清算出超标块。经调取视频监控,超标块供入功夫为15日零点班,卸料期间落空机功率刹时升至KW,赓续破料近7分钟,回油温度从38℃升至49℃报警停机。

2、现场安装数据

现场拆卸后,衡量各项协助空隙均在容许界限内,详细数值下列。

7月15日拆卸服安装数据实测(mm)

序号

项目

实测

准则

1

内铜套与主轴空隙

烧套后衡量数据无参考意义

3.1-3.45

2

外铜套与偏疼套空隙

2.65

2.5-2.7

3

防尘圈与防尘套桶空隙

1.4

1.4-2.0

4

主轴衬套与横梁衬套空隙

3.3

悬点场所最大不超出3.5

3、在用光滑油品探测数据

设立在用油品为福斯EPG。7月20日研山铁矿从该落空机在用油箱中取样送往SGS第三方探测机构探测,事实下列表。遵照NB/SH/T-产业闭式齿轮油换油目标行业准则,在用油品目标属于换油准则界限内。

在用油品探测事实

序号

功能

SGS探测事实

产业闭式齿轮油换油准则

1

疏通粘度(40℃)

mm2/s

变动率超出±15%

2

水份

㎎/kg

品质分数大于0.5%

3

死板杂质含量

0.%(m/m)

品质分数大于或即是0.5%

①疏通粘度(40℃)变动率(%):本次探测事实为mm2/s,较新油标称值mm2/s降落1%,在上述行业准则疏通粘度(40℃)变动率±15%之内。

②水份品质分数(%):本次磨练事实为㎎/kg,单元换算后品质分数为0.%,在上述行业准则水份品质准则0.5%之内。呈现水份是由于夏令湿度大,空气中含水量增大,浸透入油液。

③死板杂质含量:新光滑油原形油的死板杂质正常掌握在0.%下列(死板杂质在0.%下列被觉得是无)。行业换油准则是:死板杂质品质分数大于或即是0.5%,本次探测事实是0.%(m/m)。光滑油中死板杂质含量证实设立存在死板磨损,与考察到滤网有铜屑、产生烧套表象一致。

4、事变起源解析

落空机主轴轴头在负荷冲锋下屡次触碰内铜套内壁,构成内铜套磨损,但供料现场并未准时对料源粒度、粒级等施行调度,致使铜套屡屡受冲锋后未获得准时磨合。7月15日超标块给入,进一步加重了铜套磨损。正常正常安定供料前提下设立空载功率在KW下列,带载功率正常在-kW界限摇动。

本次聚集片石、大块供料,构成负荷频频摇动,对内铜套构成屡次高负荷冲锋且未准时调度料源粒度、粒级,是致使本次事变的首要起源。

别的,停止供料、空转功夫太长是构成本次事变的次要起源。

六、防备办法

针对本次设立运行工况前提,为避让反复性题目产生,做下列改进优化。

1、强化对标经管,希奇是与同种或相像工艺、设立的首钢矿业、太钢矿业做针对性对标,动态较量探索标杆企业的典范阅历、办法,用以精确本身差异,解析短板,赓续改良,进而提升本身绩效经管程度,进一步推进各项劳动体制化、过程化、楷模化。

2、临盆布局上要矜重杜绝聚集大块料源给入、聚集片石、粉矿料源给入。7月19日就落空机给料尺寸召开专题会,从爆破成就、临盆布局、料源监视施行了安顿请求,保证给料尺寸:0-毫米约50%,-毫米约30%,-毫米约20%。

3、为保证岩破料源粒级比例契合设立策画须要,经历前排孔加密并加大前排孔装药量,采纳强投掷爆破方法增进爆区起爆位移,进而增进爆区大块间二次挤压碰撞落空,下降大块块度和大块率;爆区矜重履行预留部份压渣,严禁开挖至清渣提升爆区前排孔清渣面大块率;进一步优化孔网参数,提升爆破成就,保证mm下列粒级比例抵达80%以上。

4、矜重遵照操纵规程履行落空机启停机操纵。落空机正式启车运行前,设立运行关系人员要悉知物料的粒度、粒级等,并遵照料源景况磨练断定正当排矿口,落空工一旦发掘不及格料源,应马上中止卸料,并上报当班班长、功课优点置。

5、当机电功率抵达报警值(KW)时,落空工要马上中止卸料并上报当班班组长,查明景况、消除危机后方可复原功课。

6、当落空机闷料停机时,要矜重按操纵规程履行降动锥操纵,严禁带负荷直接启车,降动锥后若延续两次没法启动一定停机清算落空腔。

7、当回油温度高报警或回油滤网有杂质时,讲明铜套等部位存在磨损迹象,如判定需清料磨练,严禁再次启车以避让构成障碍张大。

8、进一步优化完美落空机的培修技艺准则。在屡屡拆解、安设的历程中,矜重对落空机的安设数据、培修技艺准则逐项校阅确认。本次拆装前横梁衬套下部橡胶油封未磨损、横梁处无漏油表象且横梁衬套与主轴协助空隙在准则界限之内,但在吊装横梁历程中若吊装不安定也许构成导向套变形进而影响磨练效率。下一步遵照蒂森克虏伯厂家技艺人员提倡的安设办法赓续优化磨练环节、缩小磨练工时。

9、增进人员建设,强化对平常临盆潜在危机的化解。规划从采矿、输送功课区调和人员来增进胶带排岩功课区操纵、点检及保护气力,消除经管体制的薄短处。

七、审核

参照《河钢团体矿业公司设立事变经管办法》审核划定,审核意见下列:

1、灵活提供部部长刘添君负设立经管首要肩负,审核元;

2、研山铁矿副总司理牛慧林负设立经管主体肩负,审核元;

3、研山铁矿灵活提供科科长赵伟光负设立业余经管肩负,审核元;

4、研山铁矿临盆科科长张太林负临盆布局经管肩负,审核元;

5、研山铁矿矿破功课区功课长秦伟负运行经管首要肩负,审核元;

6、研山铁矿矿破功课区副功课长马玉丰负运行经管肩负,审核元;

7、研山铁矿矿破功课区副功课长欧阳运涛负运行经管肩负,审核元。

8、研山铁矿其余关系人员由研山铁矿遵照本单元事变经管办法落实审核。

河钢团体矿业公司灵活提供部

年7月22日

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